選粉機傳動裝置自鎖減速機軸承燒壞原因及處理
選粉機傳動裝置自鎖減速機軸承燒壞原因及處理。曾有一個水泥出產(chǎn)廠的客戶,購進幾臺蝸輪減速機用于生料磨粉機,中修時,按計劃對生料磨選粉機自鎖減速機的水平軸進行解體檢查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的題目,現(xiàn)更換了水平軸的兩盤軸承,水平軸回裝時,又對蝸輪蝸桿的嚙合進行了較細致的調(diào)整,消除此前該設(shè)備一直存在的振動過大的缺陷,然后對電機減速機一體式進行了加油。真正達到蝸輪減速器潤滑油位的要求是:水平軸軸承箱的外側(cè)有一放油塞,加油時將其擰開,直到放油塞有潤滑油流出時再擰上,才能達到加足潤滑油的要求。因此可推測本次故障原因是在檢驗裝配結(jié)束后,該蝸輪減速機的加注的潤滑油,只是按常規(guī)方法,加到油位線以上,潤滑油還沒有進入水平軸外側(cè)油腔內(nèi),所以說造成這次軸承燒損事故的主要原因就是加油量不足。自鎖減速機中設(shè)置擋油環(huán)的目的在于:蝸輪蝸桿嚙合區(qū)應保持在一定油位,使得采用油浴潤滑更充分。 事故原因分析:該自鎖減速機的輸入轉(zhuǎn)速750轉(zhuǎn)/分,輸出轉(zhuǎn)速234.375轉(zhuǎn)/分,傳動比3.2,輸入功率160KW。水平軸解體重新組裝后,加油時應先將水平軸軸承箱的外側(cè)放油塞擰開,到放油塞流出油時再擰上,運轉(zhuǎn)初期要留意觀察油位的變化和軸承的溫升。處理方法:更換中孔輸出減速機的水平軸和兩盤軸承,安裝調(diào)整好后,加潤滑油時由技術(shù)職員現(xiàn)揚指導并確認,現(xiàn)場試車,選粉機軸承溫度正常。檢驗完畢,重新開啟選粉機后,發(fā)現(xiàn)聲音異常,并且越來越大,立刻泊車后,發(fā)現(xiàn)軸承部位冒煙,用點溫儀丈量外部輻射溫度,外側(cè)軸承部位288攝氏度,軸承箱中部油池部位180攝氏度,輸入軸外露部位340攝氏度,現(xiàn)場嘗試通過選粉機葉片盤車,已不能滾動,拆卸檢查發(fā)現(xiàn),端部軸承壓蓋已經(jīng)研損擠死,輸入軸右側(cè)軸承與軸已經(jīng)抱死,軸承已被燒毀。
在泊車狀態(tài)下的加油油位與正常運轉(zhuǎn)油位應該要有所區(qū)別。后續(xù)要加強對工作職員的培訓,引導維修職員和潤滑職員從技術(shù)上了解事故的原因,對每一臺設(shè)備從結(jié)構(gòu)和機能上要清晰把握,這樣才能保證出產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。該齒輪減速馬達水平軸軸承箱體內(nèi)有一擋油環(huán),將水平軸軸承箱體分割成兩個油腔,內(nèi)側(cè)(靠近立軸側(cè))油腔與自鎖減速機主箱體相連,油標設(shè)在主箱體上,在正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)下,主油箱內(nèi)潤滑油位只需達到油標橫線即可,假如停機加油,當加到油標模橫線位置時,這時的主油箱油位還低于擋油環(huán),油還沒有進入到水平軸外側(cè)油腔對外側(cè)軸承進行潤滑。 生料磨選粉機主要由傳動裝置、回轉(zhuǎn)部門、殼體部門、旋風收塵部門、潤滑系統(tǒng)組成。其工作原理是生料從殼體下部進入的含塵氣體,在其上升過程中由于重力沉降分離出部門粗體后,再經(jīng)導風葉和轉(zhuǎn)子的作用形成渦流選粉區(qū),物料通過導風葉和轉(zhuǎn)子之間的選分區(qū)分選,實現(xiàn)有效的分級,然后選下的粗粉經(jīng)錐體體出料口排出。其傳動裝置由電念頭、自鎖減速機以及聯(lián)軸器等組成,整個傳動裝置安頓在傳動支架上,自鎖減速機通過聯(lián)軸器與電機和主軸連接。http://m.lalalafarm.com/product/list-wolunwoganjiansuji-cn.html
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